水泥生產(chǎn)線上反擊式破碎機合理調(diào)整 已關(guān)閉
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在水泥生產(chǎn)線上,反擊式破碎機是重要的破碎設(shè)備,該設(shè)備在生產(chǎn)中需要合理的調(diào)整才能保證與其他設(shè)備高效協(xié)作,從而保證整個生產(chǎn)的生產(chǎn)質(zhì)量。
(1)嚴(yán)格控制入立式反擊式破碎機熟料溫度100℃。這是應(yīng)用立式破碎機的先決條件之一。我廠機立窯出窯熟料溫度過高,夏季達(dá)200℃,冬季為150℃。冬季熟料輸送一段距離后至磨機時。溫度可降為100℃,能滿足生產(chǎn)要求,而夏季熟料輸送到磨機時溫度仍達(dá)170℃,在此溫度下,生產(chǎn)僅23天,就損壞一套板錘。為延長反擊式破碎機板錘使用壽命,我們在棚立窯下料處安裝了水循環(huán)冷卻裝置,實踐證明效果良好,保證了立式破碎機熟料溫度 100℃。 (2)在熟料庫底皮帶機上安裝兩個除鐵器。在電氣控制物料時,使熟料、礦渣在皮帶上料面分布薄且均勻,以便電磁除鐵器能把熟料、礦渣中混有的鐵塊及時吸住,防止鐵塊進(jìn)入立式破碎機.損壞襯板及板錘。 (3)合理選擇回轉(zhuǎn)篩結(jié)構(gòu)參數(shù)。回轉(zhuǎn)篩篩孔選擇為12孔,篩孔總面積為1.81m2。在生產(chǎn)中,我們曾把篩孔直徑定為曲。因立式破碎機在使用過程中板錘與襯板間隙逐漸增大,造成回轉(zhuǎn)篩循環(huán)負(fù)荷加大,加之進(jìn)料口大小受限制,導(dǎo)致一部分大物塊直接返人回轉(zhuǎn)篩細(xì)粒下料口,造成人磨物料粒度過大,從而影響了磨機臺時產(chǎn)量。后來我們把篩板篩孔直徑改為12,實踐證明,使用效果良好。 (4)嚴(yán)格控制礦渣入磨水分。人磨礦渣水分由6%降為4%,加快了磨內(nèi)物料的流速,有利于磨機產(chǎn)量的提高。 (5)調(diào)整磨機研磨體級配。由于人磨粒度減小,需減小一倉平均球徑,主要是減少大球數(shù)量,一倉平均球徑由74.00mm降為70.10mm同時為加快磨內(nèi)物料流速,一倉研磨體由五種改為四種,50球去掉。 (6)調(diào)整2.0m旋風(fēng)式選粉機小風(fēng)葉規(guī)格。小風(fēng)葉由原來的0.5m縮短至0.4m(18片),保證磨機粉磨能力與選粉機選粉能力充分發(fā)揮,并使磨機能力與選粉機能力相平衡。選粉機之細(xì)度、循環(huán)負(fù)荷、選粉效率改前與改后比較。改造后選粉效率提高,循環(huán)負(fù)荷減小,使磨機一倉保持合理的料球比,因而提高了磨機產(chǎn)量。在擄怍中通過調(diào)整旋風(fēng)式選粉機支風(fēng)管開關(guān),使磨機一倉始終保持似飽非飽狀態(tài),既充分發(fā)揮了磨機粉磨能力,叉充分發(fā)揮了選粉機選粉能力,使磨機經(jīng)常處在最佳運行狀態(tài)。 |